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傳動(dòng)軸斷裂的原因

傳動(dòng)軸易斷裂的緣故,,今日鑫宸網(wǎng)編再此一篇文章剖析一下傳動(dòng)軸易斷裂的緣故,。經(jīng)分析表明,,應(yīng)用45鋼替代了設(shè)計(jì)方案材料40Cr鋼,并且未對(duì)45鋼軸開(kāi)展合理的熱處理和表層高頻淬火,,是造成該軸斷裂的關(guān)鍵緣故,。該軸顯微鏡機(jī)構(gòu)中存有網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)金相組織,加快了該軸的初期斷裂難題,。

傳動(dòng)軸斷裂的原因

傳動(dòng)軸斷裂的根本原因

1.1元素檢測(cè)鐵及鋁合金光學(xué)發(fā)射光譜統(tǒng)計(jì)分析方法細(xì)則,,應(yīng)用SPEC-TRO光譜分析儀對(duì)它進(jìn)行元素檢測(cè)。得出結(jié)論,,該軸材料為45鋼,其成分不符GB/T3077―1999規(guī)范對(duì)40Cr鋼的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),,見(jiàn)表1.表1傳動(dòng)軸的成分(摩爾質(zhì)量,,)成份軸容1.2斷口分析該軸斷口與中心線(xiàn)方位豎直,相對(duì)性平齊,,斷口呈顆粒,,未見(jiàn)顯著宏觀經(jīng)濟(jì)塑性形變,斷口上看得見(jiàn)顯著人字形紋花式,,是典型性的脆性斷裂斷裂m,,人字形紋花式的邁向說(shuō)明裂痕源在鍵齒處,斷口(部分)宏觀經(jīng)濟(jì)外貌見(jiàn),。

2.3金相檢驗(yàn)抽樣經(jīng)打磨拋光,、光后觀查到其非金屬材料參雜物為A1.0,B0,,C0,,D1.0,DS0 0,,少許挺大顆粒狀非金屬材料參雜物,,見(jiàn)。腐蝕后觀查其顯微鏡機(jī)構(gòu)為索氏體+條狀鐵素體+網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)、顆粒狀和針條狀金相組織(見(jiàn)),,晶粒大小為6.5級(jí),,試件表層沒(méi)有高頻淬火層(見(jiàn)),表明該軸未開(kāi)展合理的熱處理,,也未開(kāi)展表層滲氮處理,。斷口邊沿內(nèi)未見(jiàn)異常非金屬材料參雜物和滲碳狀況,見(jiàn),。該軸表層強(qiáng)度為25~27HRC,,PCB強(qiáng)度為10~13HRC.斷口(部分)宏觀經(jīng)濟(jì)外貌Fig.斷裂軸顯微鏡機(jī)構(gòu)外貌Fig.大顆粒狀非金屬材料參雜物外貌斷裂軸表層顯微鏡機(jī)構(gòu)外貌斷口邊沿機(jī)構(gòu)外貌失效分析重型卡車(chē)轎車(chē)傳動(dòng)齒輪裂開(kāi)失效分析曹穎,韓克甲,,劉露(淄博市新型材料研究室,,山東淄博255040)方式,對(duì)無(wú)效傳動(dòng)齒輪開(kāi)展了剖析,。得出結(jié)論傳動(dòng)齒輪熱處理方式不正確導(dǎo)致機(jī)構(gòu)不過(guò)關(guān),,存有很多金相組織,合理硬底化層稍低,,導(dǎo)致傳動(dòng)齒輪抗壓強(qiáng)度不高,,沒(méi)法承重設(shè)計(jì)方案荷載,最后使傳動(dòng)齒輪裂開(kāi),。

剖析與探討該軸設(shè)計(jì)方案材料為40Cr鋼,,可事實(shí)上用的是45鋼,45鋼的切削性能顯著比不上40Cr鋼,,抗壓強(qiáng)度比40Cr鋼約低20%,,塑性變形、延展性也較40Cr鋼差3.該軸表層未開(kāi)展?jié)B氮處理,,并且未開(kāi)展合理的熱處理,,促使原材料的強(qiáng)延展性和緩解疲勞性顯著不夠;并且顯微鏡機(jī)構(gòu)中存有網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)和針條狀金相組織,,損壞了機(jī)構(gòu)的持續(xù)性,,導(dǎo)致PCB抗壓強(qiáng)度急劇下降,塑性變形,、延展性降低H.鍵齒生產(chǎn)加工處非常容易導(dǎo)致應(yīng)力,,因而最先再此造成裂開(kāi),并在左右要素的綜合性功效下,,該軸產(chǎn)生了初期脆性斷裂斷裂安全事故,。

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